1、工程概况
某化工厂综合管廊位于上海市某某工业区内。管廊分多次建成,建筑年代有1975年、1984年、1995年等,部分管架曾进行过改造。管架主要为混凝土结构,部分大跨度区段采用钢结构桁架。
拟改造管廊总长约为1325米,管架铺设的管道有氨气管道、醋酸管道、蒸汽管道等。管架基本为排架结构,每榀排架平面内,中间连接横梁均为铰接,纵向柱距为12m时,纵向连接构件基本用工字钢连接,当跨度为15m和18m及以上时,使用混凝土或钢桁架连接。
排架高基本为6m~10m,管道每层高基本为1.5m~2.5m左右,平面内跨度分为:2m、2.5m、4m、5m、6m等几种,纵向跨距有:2m~7m、12m、15m、18m、19m、31m等几种。柱截面除改造过的截面外一般为:350mmx350mm、350mmx400mm、400mmx400mm等三种。横梁断面一般为:250mmx350mm、250mmx400mm、250mmx500mm及型钢梁等。
混凝土牛腿离柱**距离基本为2m左右。混凝土标号:80年代以前的预制构件为300号、现浇的为200号、基础为150号,80年代以后的预制构件为C30、现浇的为C20。基础基本为现浇的杯口联合基础,部分柱柱距离较大的采用独立基础,基础埋深为1m~2m,地基承载力设计值据勘察报告可得为100kPa。
目前,某化工厂拟对管廊进行结构加固改造,对结构进行全面的检测和加固处理。
2、检查检测结果与分析
01 检查检测概况
在有关单位配合下,对管廊既有结构进行了较为全面的复核检查及检测。主要工作内容包括:全面检查结构布置,检查结构构件的外观缺陷及裂损,测定倾斜情况,测定混凝土构件强度等。
检测结果显示:大部分混凝土管架柱出现纵向裂缝、钢筋及柱间钢支撑锈蚀,部分梁、柱节点失效。
02 检查检测结果
构件裂损、缺陷检查
现场检测发现:由于该管廊各个单元建筑年代不同,各单元的裂损情况也不相同,70年代建造的管架裂损情况比较严重,80年代以后建造的管架情况较好。并且,由于该管架处于化工厂内,受腐蚀性气体侵蚀比一般情况下严重得多,导致该管廊所有钢结构柱间支撑、钢梁及各种连接节点的埋件和连接件都有不同程度的锈蚀情况。
从现场检测情况看,部分混凝土管架柱、梁及桁架混凝土保护层剥落情况比较严重(尤其是混凝土牛腿附近),因此导致钢筋锈蚀较严重,个别部位箍筋断裂失去作用。各柱间支撑及水平支撑等锈蚀严重,部分支撑失去承载能力。部分柱、梁连接节点也因为锈蚀基本失去连接作用。
纵向跨度15米以上柱间均设置混凝土桁架或钢桁架,其中混凝土桁架采用标准图集《钢筋混凝土桁架式管架通用图》(HG21252-93),桁架构件截面较小,现场检查发现桁架杆件存在大量裂缝、露筋、钢筋锈蚀情况。腹杆裂缝宽度一般小于或等于0.2mm,尚在允许范围以内;个别裂缝宽度达到0.4mm,**过设计允许范围。个别桁架与柱连接处拉裂,连接件锈蚀、裂损严重,甚至失去连接作用。
桁架检测
现场使用水准仪对部分桁架的挠度进行测量。结果显示,桁架挠度值均较小,部分桁架变形值为正(即向上),向下变形较大值28.6mm,相当于跨度的1/629,符合规范要求。分析认为,主要是由于桁架承受荷载较小,由此产生的挠度较小。
现场检查发现,个别桁架连接件拉脱、拉裂。对桁架两端牛腿标高进行测量后分析,被拉脱桁架两端牛腿差异沉降较大,较大相邻牛腿高差达149mm,不均匀沉降是造成桁架拉脱、拉裂的主要因素。
地基处理监测调查
管架所处场地类型为上海地区IV类场地,采用独立基础,基础埋深约1.5米。基础混凝土设计强度为150号(相当于现行规范混凝土强度等级C13),部分基础混凝土强度为C20。
从柱子倾斜测量结果来看,基础倾斜量都较小,在规范允许范围内;从牛腿标高测量结果分析,个别基础差异沉降较大,造成桁架连接件拉脱、拉裂,影响到结构安全。
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